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  6月29日,在采油三厂一处井场上,一台精约的新式采油设备——直驱抽油机,正严重而有序地作业着。这台抽油机从装置投产至今已平稳工作600余天,标志着采油工程研究院研发的直驱抽油机采油技能实验成功。

  据悉,被称为“磕头机”的游梁式抽油机占油田机采总井数的85%以上,但游梁式抽油机存在一次性出资高、传动环节多、低产井泵效和体系功率较低一级问题,并且运送装置不便利,抽油机曲柄、皮带和驴头号存在许多安全隐患,需求花大力气进行保护保养。

  有没有一种体积小、结构简略、不必抽油机根底的举升设备呢?带着这样的主意,采油工程研究院的科研人员通过两年的科研攻关,立异研发了直驱抽油机。该机整机体积小,总重量仅1吨左右,整机高度4.5米,直接“坐”在井口上就可以工作;具有智能调参、运送装置便利等特色,每台可节约一次性出资8万元左右。该抽油机的日耗电量仅为游梁式抽油机的三分之二,因其结构简略,具有智能操控、易操作、易保护、高效节能等杰出功能,被称为节能降耗的“绿色”抽油设备。

  据采油工程研究院科研人员张凯波介绍,2018年10月至2019年12月,他们分别在采油三厂和采油九厂试投了两台直驱抽油机展开实验,现场工作平稳,设备累计节电1.85万度,节约电费1万余元。并且该设备杜绝了“大马拉小车”的糟蹋现象,特别适用于外围低浸透油田和低产井运用。

  到现在,试用的两台直驱抽油机均匀泵效进步了31.01个百分点,均匀体系功率进步了5.69个百分点。实验标明,油井供液缺乏得到显着改进,节电作用显着,设备保护保养点由9个下降为1个,现场保护保养作业量显着削减,整机没有显露旋转部件,安全性大大进步。

  据悉,采油工程研究院将持续完善和进步该设备的技能适应性,方案扩展实验规划,助力企业提质增效。

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